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第29章 二期扩大试生产报告12.02

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上班时分,把溶剂回收的数据又整理了一次,特别是针对共沸出来的甲苯与乙醇,甲苯与甲醇两组溶剂,设想了一个分离方法,即加水后可分层得到甲苯,水层再上塔精馏得到甲醇与乙醇,再分类进入塔精馏或膜脱水。数据调整后发给双子集团的朱总与宁波信远的向工,然后,计划一周以后再看他们设计结果。

得好好整一整二期工可报告中的试生产报告了。上周工可报告中的小试部分经过两轮修改,第三轮时还是查出些毛病,说是方程式中的一些副反应没写出来,后处理的溶剂之类没加到方程式中。另外就是放的小试照片不全,如蒸馏设备只拍到玻璃瓶,没拍到蒸馏管,不直观之类。讨论时同事们一起笑了笑,化工合成小试不就是些瓶瓶罐罐吗?特殊设备还值得一拍,常规设备哪个企业或研究所都是标配,还怕我们造假,以照片为依据似没多大意义。

经左工审核后,这事算是过了,今天的视频会议内容主要是讨论扩大生产的报告。大试报告意见:左工把专家意见反馈给我们,罗列了一下,主要是以下几个方面,一是物料平衡中,进出物料虽然平衡,但对于废气这一块数据来源有疑问,问我们是如何统计与计算出来的。气体出来后就冒到废气渠道上了,即使是正常生产中,直接统计也不可能,只能采取减量法,把投入的物料减去所有出口的液体与固体重量,得出其中的值,这是工厂常见的方法,似也没有问题啊。可专家的意见中,要我们分出蒸溶剂时出了多少废气,离心时出了多少废气,各个废气的组成有无检测数据。同时有多少氮气等不凝性气体进入系统中也没说明。

生产中这没法细分啊,氮气是保护性气体,我们只监测氧气体浓度,达到安全标准就离心,这问得也有点偏门了吧?无可奈何下,根据氮气流量给补了个数据。废气成分只得作罢。

接着是物料平衡,说给出的固废与废水中数据有误,废水里的盐含量与饱和溶解度不平衡。固废数量偏大,与理论计算有偏差。

有点晕,废水里的含固量我们全部是实测值,浓废的最后出处就是减压浓缩成固废然后作危废排掉,一切符合实际,固废数量偏大是因为里面还含有一定量的水分与高沸溶剂。在文档中,我们针对这个进行了一些说明,但废水处理中,只要不产生危险,我们是多道废水一起浓缩的,要一道道的说明,就无能为力了。专家的另一个意见是要我们对固废里的成分进行分析与说明。这个怎么做?元素污染我们已经根据理论计算说明了,有机物在固废里的含量有个d数据了,又不是产品,我们还能分出一种种的化学结构来?

与专家交流,得到的回复是,万一里面有可能引起爆炸的成分,你们怎么控制?

怎么控制?我们每个危险工艺都进行了反应热风险评估了啊。

专家道:“反应热风险评估是一个个产品做的,现在多道废水混和在一起了,谁知道它们之间会不会反应?”

这个我就说不清了,只有答应在产业化设计时会考虑这个问题,一道道浓废尽可能地分开浓缩。

紧接着,专家的意见集中在大试的安全保障上,问我们有没有对于各个危险工艺是否实行了sis联锁保护?重点监控氯化反应釜搅拌速率有没有检测,反应釜与映射渠道是否设置了爆破片。

爆破片肯定是设了,搅拌是无级变速的,大试时sis联锁保护确实没有,扩大试生产是借用企业的设备做的,如按这个要求,改造费用就会是大几百万元。三批物料的总价值也就几十万元,做几批物料化这么大的投资,研发部分没这么大的权力,当时放大试生产只有人盯人一条道。

这是目前条件下,企业无解的一个死结,要产业化,必须有中试与大试。要中试与大试,必须走立项建生产线,周期好几年,可试后上亿的试验性质的生产线就报废,建真正的大规模生产的车间。在生命周期内,超亿利润的产品能有几个?在这情况下,游走在法规边缘,借用别的工厂设备是唯一选项。理解专家,这是一辈子的无限责任制,慎重些没错。希望国家能对中试与大试出台政策,既然是试,就得讲效率,不然,周期太长,产品出来后,黄花菜都凉了。想到这个,有些伤心,就用《别怕我伤心》改一首歌,感慨一下这类事吧。为专家,也为我们的技术人员。

《给我条出路》

特别理解众专家

审评总从严似把人卡

其实他也是职责的无奈

政策上追责终身无期限

不能为企业自身受难

开发产品得争先机抢速度

企业里用心研发就能把钱赚

可是那政策没有具体规定

对中试试生产企业犯了难

剑走偏锋抢速度才能生存

只傻等黄花菜凉了太无奈

真心希望政策它能适当放宽

中试与试生产只备案不立项

出安全问题责任由企业自己担

给企业开条缝

产业化进度必可加快

太慢的话拖一天利息就是几十万

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